脫硫增效劑

全國咨詢(xún)熱線(xiàn)
技術(shù)背景
在眾多的煙氣脫硫技術(shù)中,濕法煙氣脫硫一直占據著(zhù)主導地位,在世界上已建成的脫硫裝置中,濕法脫硫裝置占80%。盡管濕法脫硫技術(shù)的工藝成熟,脫硫效率高,但近年來(lái)電廠(chǎng)燃用煤中硫的質(zhì)量分數遠超設計值,因此,需增加噴淋層提高脫硫效率,從而使SO2出口質(zhì)量濃度達標。但這種方法會(huì )增加電廠(chǎng)的投資和運行費用。研究表明,如果在濕法脫硫技術(shù)中加入一定量的LYWS脫硫增效劑,可提高脫硫效率并降低系統的運行費用。
LYWS脫硫增效劑的原理
LYWS脫硫增效劑由符合催化劑、表面活性劑、含羧基類(lèi)鹽等成分混合而成,具有以下3方面的作用:
復合催化劑是緩沖劑,能夠緩沖吸收塔漿液pH值,增加漿液吸收SO2的能力。
含羧基類(lèi)鹽可以促進(jìn)SO2的溶解,能夠消耗SO2溶解產(chǎn)生的H+,使SO2轉換成亞硫酸鹽,從而繼續溶解SO2。
LYWS脫硫增效劑中的復合催化劑和高分子聚合物是固、液傳質(zhì)的促進(jìn)劑,能夠提高石灰石的利用率。
LYWS脫硫增效劑添加
某電廠(chǎng)機組原脫硫裝置SO2設計質(zhì)量濃度為4557mg/m3(標準狀態(tài),下同),四層噴淋,脫硫效率為96%。在實(shí)際運行中,SO2質(zhì)量濃度遠超設計值,***高為10285mg/m3,機組平均運行負荷為215MW,SO2排放質(zhì)量濃度遠不能達標。
LYWS脫硫增效劑濃度的確定
考慮該工程氧化風(fēng)機的出力、皮帶脫水機的出力及漿液制備系統的具體情況,SO2入口質(zhì)量濃度不宜超過(guò)7000mg/m3,LYWS脫硫增效劑的質(zhì)量分數為0.5‰,可保證脫硫裝置出口SO2達標排放。
實(shí)驗內容
實(shí)驗時(shí)間:2個(gè)星期。
添加位置:吸收塔地坑。
每天平均添加130kg脫硫增效劑。
試驗期間,在保證脫硫裝置出口SO2排放濃度達標的情況下,可適當停1臺或2臺漿液循環(huán)泵。
實(shí)驗結果
LYWS脫硫增效劑添加期間,機組***高負荷為323MW,***低負荷為167MW,脫硫裝置入口SO2質(zhì)量濃度***高為10285mg/m3。脫硫設施添加LYWS脫硫增效劑后,運行安全、穩定,脫硫效率明顯提高,在運行中可停1臺、甚至2臺漿液循環(huán)泵,節能效果良好;在添加脫硫增效劑期間,成品石膏中碳酸鈣的質(zhì)量分數小于1.5%,石灰石粉節約效果顯著(zhù)。
添加脫硫增效劑期間的極端運行工況見(jiàn)表1、表2。
表1 發(fā)電負荷***高點(diǎn)
機組發(fā)電負荷/MW | 入口二氧化硫質(zhì)量濃度/(mg·m-3) | 脫硫效率/% | 漿液循環(huán)泵投運數/臺 |
323 | 5601 | 95.6 | 3 |
表2 入口二氧化硫濃度***高點(diǎn)
機組發(fā)電負荷/MW | 入口二氧化硫質(zhì)量濃度/(mg·m-3) | 脫硫效率/% | 漿液循環(huán)泵投運數/臺 |
224 304 | 10285 10266 | 95.6 91.2 | 3 3 |
技術(shù)經(jīng)濟分析
根據上述分析,某電廠(chǎng)機組添加質(zhì)量分數為0.05‰的脫硫增效劑,在此基礎上進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟分析。
添加成本計算依據:300MW機組,二氧化硫濃度為4557mg/m3;3臺泵運行下脫硫效率為94.5%;實(shí)際運行時(shí)可停運B泵或C泵,以停運B泵進(jìn)行節能分析(B泵運行電流為57A,3泵運行下增壓風(fēng)機電流由140A降低至120A,電流降低20A);脫硫增效劑添加質(zhì)量分數為0.05‰,日消耗量為130kg。增壓風(fēng)機和漿液循環(huán)泵B的主要參數見(jiàn)表3。
表3 增壓風(fēng)機和漿液循環(huán)泵B的主要參數
項目 | 單位 | 增壓風(fēng)機 | 漿液循環(huán)泵B |
電動(dòng)機功率因數 電動(dòng)機電壓 電動(dòng)機效率 節約電流 電動(dòng)機項數 節能 |
kV % A
Kw | 0.8 6 0.95 20 3 158.0 | 0.8 6 0.95 57 3 450.2 |
節能計算:添加脫硫增效劑后,4臺漿液循環(huán)泵僅運行3臺,每小時(shí)節能450kW·h(電動(dòng)機功率560kW);增壓風(fēng)機每小時(shí)節能158kW·h,二項合計608kW/h按照0.2元/(kW·h)計算,每天節約費用2918元。
石灰石節約計算:未添加脫硫增效劑前成品石膏中碳酸鈣的質(zhì)量分數為2.6%,添加脫硫增效劑后石膏中碳酸鈣的質(zhì)量分數為1.0%,石灰石粉節約了1.6%。按設計工況(300MW)每天節約石灰石粉3.3t,石灰石粉按照100元/t計算,每天節約成本330元。
添加脫硫增效劑后每天節約成本3249元,每天添加脫硫增效劑130kg。綜合收益為389元/d。具體節能情況見(jiàn)表4。
某電廠(chǎng)機組脫硫增效劑添加添加質(zhì)量分數為0.5‰的工況下,每小時(shí)節能608kW·h,節約發(fā)電成本389元/d。
表4 具體節能情況
名稱(chēng) 單位 數值 | 名稱(chēng) 單位 數值 |
脫硫增效劑添加量 kg/d 130 脫硫增效劑單價(jià) 元/kg 22 脫硫增效劑支出 元/d 2860 增壓風(fēng)機每小時(shí)節能 kW·h 158 停漿液循環(huán)泵每小時(shí)節能 kW·h 450 | 廠(chǎng)用電成本 元/(kW·h) 0.2 節能收益 元/d 2918 日節約石灰石粉 t/d 3.3 石灰石粉單價(jià) 元/t 100 節約購買(mǎi)石灰石成本 元/d 330 |
技術(shù)前景
經(jīng)過(guò)運行試驗可以得出如下結論:脫硫設施添加脫硫增效劑后運行安全、穩定,脫硫效率提升明顯,完全可以保證達標排放,運行中可停1臺、甚至2臺漿液循環(huán)泵,節能效果好。
